현대 카메라 렌즈 수리의 복잡한 내부(2024)

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  • 전자 제어가 전혀 응답하지 않던 Sigma 45mm f/2.8 L-mount 렌즈는 제어 PCB 입력 전원 라인의 0603 SMT 퓨즈 교체 후 정상 동작으로 복구
  • 초기 증상은 Lumix S5 장착 시 라이브 이미지는 표시되지만 렌즈 다이얼·스위치와 카메라 제어 다이얼이 모두 작동하지 않는 전기적 고장
  • 진단 순서는 렌즈 접점 블록의 10단자 플렉스 케이블 연속성 확인, 입력 전원 추적, DC-DC 컨버터와 인접 퓨즈 점검
  • 고장난 퓨즈는 DC-DC 컨버터 입력을 보호한 상태였고, 구체적 실패 지점은 발견되지 않았으며 TI 데이터시트의 과전류 조건이 추가 분석 단서
  • 전체 수리는 1시간 미만의 렌즈 완전 분해와 퓨즈 교체로 끝났고, 작은 전원 보호 부품 하나가 정상 렌즈 전체를 멈출 수 있는 사례

배경

  • 기능하는 렌즈 구매를 제한하고, 대체로 중고 판매가의 1/4 미만이면서 기계적 손상이 거의 없거나 없는 렌즈에만 입찰하는 개인 구매 기준
  • 최근 생산된 Sigma I-series 렌즈의 주로 알루미늄 구조에 관심이 있었고, 1월 eBay에 고장 난 45mm f/2.8 렌즈가 저렴하게 등장
  • 판매자는 고장 난 현대 카메라 장비 재고가 자주 있었고, 때때로 장비를 분해해 부품으로 판매하는 경우도 있는 상태

도착

  • 렌즈는 잘 포장되어 도착했고, 초기 검사에서 배럴과 전후면 렌즈 요소에 흠집이 없는 상태
  • 외부 렌즈 요소 검사는 오일 없는 공기 압축기로 먼지를 제거한 뒤 Kimwipe와 렌즈 세정액으로 전후면 요소를 청소하는 방식
    • 외부 렌즈 대부분에는 약국의 안경 세정제도 충분하며, 이소프로필 알코올도 대안
    • 플라스틱 렌즈에는 이소프로필 알코올 사용 금지
  • Lumix S5에 장착할 때 과도한 힘처럼 느껴질 정도로 뻑뻑했지만, 장착 후 카메라는 정상 부팅하고 라이브 이미지를 표시
  • 렌즈의 다이얼과 스위치가 사용자 입력에 반응하지 않았고, 카메라 제어 다이얼 움직임도 등록되지 않아 전기적 고장으로 판단
  • 제어 PCB는 보통 렌즈 뒤쪽의 후면 렌즈 접점 블록 가까이에 있으며, 매우 뻑뻑한 렌즈 마운트도 함께 확인할 수 있는 구조

도구

  • 이 수리의 진입 장벽은 낮고, 대부분의 도구는 표준적이고 범용적인 장비
  • 렌즈 외 가장 큰 비용은 여과된 공기지만, 압축 공기 더스터도 사용 가능
  • 카메라 업계 설계 인력이 일본에 집중되어 있어 JIS 나사가 표준적이며, Phillips 드라이버도 작동하지만 JIS 나사 머리를 더 빨리 마모시키는 경향
  • 사용 도구는 Kimwipes/보풀 없는 렌즈 와이프, 스프레이 이소프로필 알코올, 안경 세정제, 극세사 천, 니트릴 장갑, 고여과 작업장 공기/오일 없는 컴프레서, 테이프, Sharpie, 스칼펠, 플라스틱 스퍼저, 확대경/광학 장비, JIS x 2.5mm 또는 Philips #00 드라이버, JIS x 3.0mm 또는 Philips #0 드라이버

분해

  • 분해 시 조리개 표시가 작업자와 테이블 앞쪽 가장자리를 향하도록 렌즈 방향 설정
  • 후면 렌즈 요소 주변의 플라스틱 장식 스페이서를 먼저 제거하고, 검은색 기계 나사 3개를 제거
  • 플라스틱 렌즈 블록 단자 인터페이스 측면을 금속 렌즈 마운트에 고정하는 니켈 도금 나사 2개 제거
  • 나사는 렌즈 방향과 맞춘 배치로 양면테이프 위에 보관하며, 이후 재조립을 쉽게 만드는 방식
  • 렌즈 마운트 베이오넷과 심(shim)은 방향과 순서가 중요해 별도 테이프에 보관
  • 카메라 바디 장착에 문제가 있었기 때문에 심, 베이오넷 마운트 뒷면, 렌즈 바디의 결함과 표면 오염을 점검하고 이소프로필 알코올로 모든 표면 청소
  • 렌즈 접점 블록 플렉스 케이블은 취급 시 특히 주의 필요
  • L-mount 접점 블록은 10개 단자를 갖고, 유연한 폴리이미드 케이블을 통해 제어 PCB와 연결
    • 이 플렉스 케이블은 쉽게 찢어지는 경향
    • 분해를 계속하기 전 멀티미터로 각 트레이스의 연속성 확인 필요
    • 눈에 보이는 찢어짐이 있으면 문제 진단 전에 해당 플렉스 케이블 수리 우선
    • 해당 렌즈의 플렉스 케이블은 연속성 측정에서 결함 없음
  • 후면 CNC 가공 알루미늄 쉘은 다음 분해 대상
    • 접지 스트랩 2개가 니켈 도금 기계 나사로 후면 쉘에 고정
    • 스트랩 위치는 대략 2시와 7시 방향
    • 11시 방향의 푸시인 스위치 플렉스 커넥터는 핀셋으로 흔들어 분리 가능
    • 검은색 산화 처리 셀프태핑 나사 4개가 쉘과 중앙 플라스틱 렌즈 모듈을 결합
  • 제어 PCB는 플렉스 케이블 분리 후 렌즈 바디에서 꺼내 세부 점검 가능
    • PCB 고정 나사는 각각 2시, 7시, 10시 방향의 검은색 셀프태핑 나사 3개

PCB 분석

  • C자형 PCB는 다른 렌즈 제어 PCB와 비슷하게 메인 마이크로컨트롤러, DC-DC 컨트롤러, 모터 컨트롤러, 크리스털 오실레이터, 여러 수동 부품으로 구성
  • 반대쪽 면에는 FPC(Flexible Printed Circuit) 커넥터, 테스트 포인트, 메인 마이크로컨트롤러 바로 아래의 8핀 SPI flash 패키지 배치
  • 알 수 없는 PCB 고장 점검은 입력 전원 라인 추적부터 시작하는 방식
    • 보드가 어디에서 전원을 받아야 하는지 확인
    • V+와 Gnd 트레이스가 PCB에서 처음 시작되는 위치 확인
    • 보드에서 처음 전원을 받는 부품 확인
    • PCB 레이어와 점프된 트레이스가 복잡할 수 있어 간단한 전원 흐름 메모 작성이 유용
  • 렌즈 단자 블록에서 입력 전원을 추적하면 두꺼운 플렉스 PCB 트레이스가 V+와 Gnd로 볼 수 있는 부분
  • 이 PCB에서는 입력 전원 추적이 까다로운 구조
    • 플렉스 케이블의 큰 트레이스가 FPC 커넥터 아래에 숨겨져 있음
    • 비아(via)를 통해 PCB 반대쪽으로 지나감
    • 전원 트레이스는 작은 정사각형 검은 칩인 DC-DC 컨버터로 연결
  • DC-DC 컨트롤러의 단서는 인접한 크고 두꺼운 황갈색·베이지색·검은색 블록 부품
    • 표시된 “2R2” 부품은 2.2µH 인덕터
    • 인덕터를 전원 컨트롤러 가까이에 두는 배치는 방사 방출과 노이즈를 줄이기 위한 반도체 제조사의 일반 권장
  • Sigma 렌즈 PCB에는 “PA71 TI 18i”로 표시된 16-VQFN 패키지 TI TPS62140RGTR Buck 컨버터 사용
  • 레이아웃은 TI 데이터시트 권장 배치와 매우 비슷하고, C1은 Vin과 Gnd를 연결하는 DC-DC 컨버터의 주 입력 필터 커패시터 역할
  • 입력 전압 레일에서 C1 옆의 “N” 표기 패키지는 DC-DC를 손상에서 보호하는 퓨즈
    • 멀티미터 점검에서 해당 퓨즈가 열린(open) 상태
    • 퓨즈가 DC-DC 컨버터를 파괴에서 보호한 상태
  • “N” 표기 퓨즈 검색은 유의미한 결과가 많지 않았지만, AliExpress에서 2A 정격 SMT 퓨즈 제안이 등장
  • TPS62140RGTR 데이터시트는 2A 출력 전류를 명시하며, Panasonic Semi SMT 퓨즈 경험을 바탕으로 2A 32V 빠른 차단 퓨즈 ERB-RE2R00V 선택
  • Lumix GH3, GH4, GH5 카메라는 32V 2.5A와 1.5A 퓨즈를 혼합 사용
  • 카메라 전자회로에서 임의의 한 글자 표기가 있는 2단자 저항 모양 패키지는 SMT 퓨즈인 경우가 많고, 때로는 가리비 모양 단자를 가짐
  • 고장 퓨즈 크기는 0603이어서 비교적 저렴하고 정밀도가 낮은 장비로도 수리 가능
    • 0402와 0201 퓨즈도 존재
    • 레이아웃은 퓨즈 옆에 수리 도구 접근 공간을 남긴 구조
    • Lumix GH3/GH4 메인보드의 배터리 입력 퓨즈는 SD 카드 슬롯과 돌출된 배터리 커넥터 사이에 끼어 있는 예시
  • SMT 핀셋을 쓰면 퓨즈 교체가 쉽고, 임시로는 납땜 인두 2개도 사용 가능
  • 수리 절차는 고장 퓨즈 제거, 패드 청소, 새 퓨즈 위치 정렬, 퓨즈 고정 후 단자별 납땜 순서

퓨즈 조사

  • 퓨즈가 왜 고장났는지에 대한 구체적 실패 지점은 발견되지 않은 상태
  • 원인 후보로 검토된 사용 조건은 AFC(연속 자동초점) 모드에서 렌즈를 둔 채 카메라가 몇 시간 또는 며칠 동안 초점을 계속 찾는 상황
  • TI 데이터시트의 동작 조건은 실패 지점 분석의 단서
    • 출력 전류는 전류 제한으로 제한
    • 내부 전파 지연 때문에 실제 전류가 그 시간 동안 정적 전류 제한을 초과할 수 있음
    • ILIMF는 High-side MOSFET 순방향 전류 제한
    • 테스트 조건은 VIN=12V, TA=25°C이며, 최소 2.45A, 일반 3A, 최대 3.5A
  • 과전류 상황에서는 내부 전파 지연으로 실제 소비 전류가 매우 짧은 시간 동안 정적 전류 제한을 초과할 수 있음
  • 렌즈 제어 PCB 설계자가 추정대로 2A 빠른 차단 SMT 퓨즈를 구현했다면, DC-DC 컨트롤러는 2A 퓨즈 사양 밖에서 동작했을 수 있다는 분석 단계의 추정

수리 결과

  • 퓨즈 교체 후 렌즈는 정상 동작
  • AFC 성능은 매우 빠르지는 않지만, 수리 결과 확인에는 충분한 상태
  • 수동 초점 다이얼은 잘 작동하고, 사용하기 좋은 수준의 댐핑을 가짐
  • 조리개 링의 느낌은 Lumix LX100과 가까운 인상이며, 매우 우수하다는 평가

추가 문제 해결

  • 퓨즈에 연속성이 있었다면 다음 점검 대상은 DC-DC 출력 전압
    • 출력 전압이 동작 사양 안에 있는지 확인 필요
    • 메인 마이크로컨트롤러의 전원 요구사항보다 낮거나 높은지 확인 필요
  • 이 PCB의 메인 마이크로컨트롤러는 “341Fy 551486”로 표시되어 있지만 실제 부품은 Toshiba TMPM341FYXBG
    • 32bit Arm M3 마이크로컨트롤러
    • 여러 기능, I/O 주변장치 지원, 모터 제어 통신 프로토콜 보유
    • 제어 PCB의 주 통신 허브 역할
  • 전용 마이크로컨트롤러는 회로 내 다른 마이크로컨트롤러와 주변장치와 통신하기 위해 정확한 클록 신호 필요
  • PCB에서 전용 크리스털 오실레이터를 찾으면 근처에 마이크로컨트롤러가 있을 가능성이 높음
  • 전통적인 석영 크리스털 오실레이터는 동작 주파수가 다양하고 은색 금속 패키지로 밀봉
    • 표면실장 또는 스루홀 패키지로 흔히 존재
    • MEMS 크리스털 오실레이터도 가능하지만 약간 더 비싸고 덜 흔함
    • MEMS 오실레이터는 보통 매우 작은 정사각형 반사형 칩스케일 또는 플립칩 패키지
    • 일부 마이크로컨트롤러는 온칩 오실레이터를 갖지만 외부 크리스털만큼 일관적이지 않아 외부 크리스털 선호
  • TMPM341FYXBG 입력 전원 확인이 다음 단계
    • DC-DC 컨트롤러 출력 레일과 TMPM341FYXBG 전원 입력 사이 부품 고장은 메인 마이크로컨트롤러 오동작 원인
    • TMPM341FYXBG는 0.5mm 피치, 6×6mm, 113볼 P-TFBGA113 BGA 패키지라 Vin과 Gnd 직접 프로빙이 쉽지 않음
    • Arm M3 기반 부품이므로 3.3V 부품으로 취급
    • Toshiba 데이터시트의 동작 전압 범위는 2.7~3.6V
    • 마이크로컨트롤러 입력 전원이 이 범위를 벗어나거나 근처 Vin-Gnd 사이 쇼트가 있으면 위험 신호
  • 실시간 전압 프로빙의 쉬운 방법은 렌즈 접점 플렉스를 제어 PCB에 다시 꽂고, 카메라 바디와 접촉시키기 위한 가짜 렌즈 지그를 3D 프린트하는 방식
  • Sigma는 거의 모든 카메라 바디와 액세서리의 STEP 파일을 GrabCAD 모델로 무료 공개
  • 렌즈 제어 PCB를 제자리에 두고 카메라에 장착한 뒤 TMPM341FYXBG 근처의 넓은 트레이스에서 3.3V 프로빙 가능
  • 마이크로컨트롤러가 사양 내 전원을 받는다면 렌즈 PCB 고장 진단을 위해 추가 문제 해결 필요
    • 메인 마이크로컨트롤러 근처의 원형 테스트 패드는 조립 전 bed-of-nails 지그에서 프로그래밍과 테스트가 이뤄졌음을 가리키는 단서
    • 테스트 패드는 라벨이 없어서 올바른 패드 찾기는 시행착오
    • 마이크로컨트롤러 근처 테스트 포인트 프로빙에는 로직 애널라이저 필요
    • 테스트 핀에서 UART를 찾으면 부팅 비트 시퀀스 해독으로 마이크로컨트롤러 정상 부팅 여부 확인 가능
  • “GD V4CE 2030”으로 표시된 8핀 SPI flash 패키지도 추가 분석 대상
    • 정확한 데이터시트는 없지만, “GD”는 메모리 패키지 제조사 GigaDevice의 지정 접두사
    • 8핀 패키지는 작은 외부 플래시 패키지에서 흔한 형태
    • 해당 패키지는 3×2mm XY 풋프린트이며, GigaDevice 데이터시트의 USON8 LGA8 패키지와 매우 가까운 형태
    • 플래시 패키지 고장이 의심되면 칩을 디솔더링한 뒤 내용을 읽거나 다른 플래시 패키지로 복제 가능
    • 플래시 패키지 분석은 이 수리 범위를 넘어서는 작업
  • 메인 마이크로컨트롤러가 올바르게 작동한다면 렌즈 제어 PCB 장착 시 카메라 LCD에 조리개나 초점 거리 같은 입력값이 표시될 수 있음
    • 값이 틀릴 수는 있어도 렌즈 컨트롤러 마이크로컨트롤러에서 온 일부 값은 카메라 디스플레이에 표시되어야 함
  • 다음 점검 대상은 “U24020 202184” 패키지인 Rohm BU24020GU 모터 컨트롤러
    • 이 부품은 SPI 주변장치로 구성
    • SPI는 동기식 통신이며, 마스터 컨트롤러와 슬레이브 장치 사이의 클록 신호 필요
  • BU24020GU 주변에는 수동 부품이 많고, 미실장 4핀 패키지도 존재
  • Rohm 데이터시트 기준 BU24020GU도 3.3V 부품이므로 전압 확인 필요
    • 입력 전압 범위 2.7~3.6V를 받지 못하면 칩이 제대로 동작하지 않음
    • 이 부품도 BGA라 프로빙이 어려움
    • 전원 트레이스는 신호 트레이스보다 두꺼운 관례를 활용해 주변 전원 경로 추적 가능
  • U24020 칩 주변에는 접지에 묶인 커패시터 2개씩의 3개 배열 패턴 존재
    • 두 커패시터는 디커플링 커패시터
    • 큰 커패시터는 보통 0.1µF~1µF 범위
    • 작은 커패시터는 나노패럿 범위
    • 서로 다른 주파수의 노이즈를 줄이기 위한 흔한 배치
  • 데이터시트는 BU24020GU를 4채널 모터 컨트롤러로 명시하며, 커패시터 배열은 모든 채널 전원이 PCB에 배치되었음을 가리킴
  • 전원쌍 사이를 측정하면 필요한 전원 상태 확인 가능
    • 데이터시트 기준 Vin은 DVDD, MVCC12, MVCC34
    • Gnd는 DVSS, MGND12, MGND34
  • 모터 컨트롤러가 3.3V를 받는데도 포커스 풀 동작에서 렌즈 초점 모터가 움직이지 않으면 렌즈 초점 플렉스 케이블의 광학적 점검 필요
    • 플렉스 케이블은 굽힘 반경이 너무 작게 압축되면 피로 누적으로 끊어지는 경향
    • 케이블 움직임에 따라 초점 메커니즘이 일시적으로 다시 작동할 수 있지만 이는 거짓 양성
    • 다음 플렉스 움직임에서 렌즈 통신이 끊길 수 있음

기타 렌즈 PCB 관찰

  • 렌즈 PCB 매크로 사진에는 보드 곳곳에 작은 구멍이 다수 존재
  • 이 작은 구멍은 스루홀 비아이며, 상당수가 초록색 상단 레이어의 접지 폴리곤에 드릴링된 구조
  • 비아는 PCB의 노이즈 많은 부품을 위한 리턴 경로 역할을 하며, 외부 레이어 접지 폴리곤을 내부 접지 레이어와 연결
  • 특정 부위에 비아가 큰 군집을 이루는 이유는 via stitching 때문
    • via stitching은 노이즈가 큰 부품이 유도하는 리턴 전류에 낮은 임피던스 경로 제공
    • 노이즈가 큰 부품이나 PCB 영역을 둘러싸면 특정 최대 주파수까지 전자기파 전파 차단 가능
  • 이 PCB의 stitching via는 특정 트레이스나 부품을 완전히 둘러싸지 않음
    • Faraday cage나 guard ring으로 동작하지 않는 구조
    • 최종 설계 과정에서 방사 EMI를 낮추는 데 도움이 되는 노이즈 리턴 경로 제공

결론

  • 수리는 미국 북동부의 봄 첫 개화 시기에 맞춰 약 2개월 전 완료
  • 45mm 렌즈는 정원 주변 촬영과 다른 전자 프로젝트 기록에 계속 사용 중
  • 작은 0603 부품 하나가 정상 렌즈를 멈출 수 있었던 사례
  • 전체 렌즈 분해와 퓨즈 교체는 1시간 미만 소요
  • 수리 기록 작성에는 실제 수리보다 한 자릿수 이상 더 긴 시간 소요
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